濟二礦主井進口提升機的安裝
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(1 兗州礦業(團體)有限義務公司37處,鄒城市,273500;
2 兗州礦業(團體)有限義務公司供電部,鄒城市,273500)
摘 要 介紹德國進口晉升機在濟寧二號井安裝的方式。安裝施工中施工人員戰勝了機械裝備重、操縱體系繁雜等艱難,一次安裝試車勝利。
要害詞 晉升機 安裝 安裝精度
濟寧二號礦井為年產4Mt的特大型礦井。為滿足礦井晉升才能的須要,選用德國進口的6繩摩擦式晉升機1臺,部署在70m高的鋼構造井塔內。晉升機由主軸裝置、晉升電機、制動裝置、潤滑裝置和導向輪組成。摩擦輪直徑為4.3m,懸掛6根φ43mm的三角股鋼絲繩、配一對35m3的箕斗,3根184mm×23mm扁尾繩。晉升高度為630.88m,晉升速度為14m/s。
該機最大靜張力為1 085kN,最大靜張力差為333.54kN,晉升才能為34t,是目前亞洲最大的晉升機。
該晉升機由功率為5 400kW的IDQ5641-6AA08-Z型交換同步電動機驅動,并采納RZR15-900型通風機對驅動電機強迫冷卻;制動裝置采納4套閘架,裝配16對BSFH-508-5型閘盤制動器,由2臺STZ-C型液壓站互換操縱;主軸承采納球面支持的滑動軸承,由高、低壓潤滑站供油強迫潤滑。
電氣部分重要有:變頻變壓器6臺,勵磁變壓器1臺,幫助變壓器1臺,高阻抗變壓器1臺,裝、卸載操作臺各1臺,高壓開關柜9臺,低壓配電柜5臺,變流器柜7臺,操縱監測及信號柜10臺,濾波體系變流操縱柜2臺。37處承擔該機構的安裝和調試工作。
1 安裝施工籌備工作
為了便于裝備安裝,土建測量人員施工中在井塔大廳和45.8m平臺預埋測量銅樁,可引放晉升機十字中心線;在標高+58.8m和45.8m處的四周墻壁上用膨脹螺栓安裝掛線支架,掛十字中心線,以此線為基準,在根基表面上引放其它幫助中心線,反省驗收晉升機根基。為便利根基處置,將程度標高參考點引放到根基大梁上。
依據圖紙和裝箱單盤點裝備,反省運輸歷程中有無損傷,以便及時處置。安裝32/5t卷揚起重機,為晉升大件作好籌備。
裝備運抵現場后,將裝備運到井塔內第一層下方進行吊裝。由于井塔第一層平面標高高于室外地坪0.8m,質量在15t以上的裝備用50t吊車吊運至木垛上,再用鑿井絞車或手動葫蘆拉入井塔內吊裝。
2 安裝施工次序
晉升機根基測量放線、反省驗收—設置墊鐵—安裝裝備底座—吊運電機定子、轉子—安裝主軸承—吊運下半摩擦輪—安裝主軸—吊運、組裝摩擦輪—安裝閘架、導向輪—底座灌注水泥砂漿—安裝主電機轉子—安裝主電機定子—安裝滑環、風機、風道及蓋板—安裝液壓站及油管—安裝潤滑站及油管—安裝車槽裝置—空載試運—放繩、掛箕斗—重載試運。
電氣部分變壓器、開關柜、操縱、信號柜、電纜等安裝與機械部分同步進行。
3 重要部件安裝方式
3.1 安裝裝備底盤、支架
反省墊鐵的地位及標高尺寸后,將各裝備底座、支架安裝到根基墊鐵上,找正、校平。為確保安裝精度,用精密水準儀和程度儀測控其上表面標高和程度度。依據晉升機中心線用經緯儀來測控地位中心線,有誤差時用厚0.2~0.5mm的薄墊板調解墊鐵的高度,以到達設計請求。
上述工作完成后,安裝地腳螺栓。地腳螺栓較重,其頂部有安裝吊環螺釘的螺栓孔,所以,用M12,M16和M20的3種吊環螺釘將各螺栓吊起,穿入地腳螺栓孔,套上底部錨板和螺帽,將各螺栓擰緊。地腳螺栓上緊后,用榔頭反省,觀察各組墊鐵和底座是否安全、接觸是否堅固、底座有無對角變形,并復核程度度。
3.2 安裝軸承、主軸
安裝軸承分兩步進行:一是把軸承安裝到底座上,二是將主軸安裝就位和軸承裝配。
首先把軸承安裝到底座上。擰緊安裝螺栓前,用塞尺反省與底座接觸是否良好。在下軸承箱的球面加上隨機潤滑油或二硫化鉬,將軸瓦下半部放入下軸承箱,并固定在軸承的高下剖面上。用水準儀、經緯儀找正、校平,然后擰緊安裝螺栓,安裝主軸。
由于起重機鉤頭無低速下放功效,為保證操作安全,首先用起重機把軸吊至軸承正上方(距安裝地位0.5m處)。在起重機的雙梁上擺兩根60號工字鋼懸掛2臺20t手拉葫蘆吊住主軸兩端,松開勾Ψ,緩緩地把主軸下放到軸承上。主軸距離底瓦只有2mm時,立即對軸承箱體根基進行正確校訂,操縱方式是反省主軸和軸承箱體中橫向孔的距離。軸和孔之間的間隙在圓周線上的最大差值為0.3~0.4mm。然后辨別在軸瓦和主軸上涂上隨機潤滑油,把主軸落在軸瓦的地位;用錘輕敲軸承箱體下部,使下軸瓦定位,這時軸瓦孔軸線和軸中心線相互平行;再用塞尺測量主軸卡環和軸瓦一側的距離,反省底瓦和主軸是否準確對中;最后按標志安裝上半軸瓦、軸承箱蓋、定位銷、密封端蓋和透蓋。為進步密封性能,端蓋、透蓋與箱體間涂上一層密封膠,并注意上緊下半透蓋的螺絲時,將其向大軸略微推動一些。
上述工作完成后,在底座上鉆孔、鉸孔(每個軸承用兩個20mm×120mm的圓錐銷)定位,并擰緊斜鍵的螺釘。
3.3 滾筒和主軸的裝配與安裝
在起重機主鉤頭上串掛1臺20t手拉葫蘆,把已放在軸下方的半個滾筒緩緩吊起,進入主軸兩法蘭內,穿上螺栓臨時固定;按標志再將另一半滾筒從上面緩緩地放到主軸的安裝地位,用螺栓和定位圓柱銷把兩半摩擦滾筒組合。這時要松開下半滾筒與主軸法蘭的螺栓,待組合兩半滾筒的螺栓緊固及格后,裝齊并擰緊摩擦滾筒與主軸法蘭所有螺栓;去除滾筒內部的4根加固工字鋼,再次反省整個裝置的尺寸。
3.4 安裝制動盤
首先把制動盤及滾筒上的裝配表面清洗潔凈,遵照標志分組;對比滾筒上的標志,在制動盤外圓周上安裝吊環螺釘,辨別吊起。然后,與滾筒對號裝配,每塊在外圓上用固定鍵塊聯接。找正后,擰緊所有螺栓。
用4只千分表測量制動盤的端面跳動情形,將其偏差操縱在0.6mm內。
3.5 安裝制動閘架
用手壓油泵向每個閘架的液壓體系中注入壓力為140MPa的隨機液壓油,并關閉49.1號~49.4號閥門,使盤形閘呈松閘狀況,然后將其吊裝到底座上,并找正。待標高地位、摩擦半徑和制動盤的間隙調解及格后,擰緊安裝螺栓,復查無誤后,在閘架和底座上配鉸孔,每個閘架用兩支16mm×120mm的圓錐銷定位。
3.6 安裝導向輪
導向輪安裝受根基上方起重條件的限制,雖然采納分件安裝的方式對比便利,但為盡量減少拆裝工作量,采納輪軸和軸承一起安裝的方式。
首先把兩支架安裝在根基上。準確調解后,安裝導向輪軸,依據十字大線調解平行度。然后,安裝繩輪。為便利繩輪安裝,在輪軸安裝前,把一半繩輪先放在軸下稍低的地位支牢;另一半輪安裝時,從上部放下,穿上螺栓并緊固。
3.7 安裝主電機轉子
主電機轉子與主軸端部法蘭外圓動配合懸掛裝配,其配合精度為φ1250H7/f8。法蘭兩側面與環形聯接盤用M36高強度螺栓緊固成摩擦副傳遞力矩。
先把主軸、轉子的裝配表面清洗潔凈。在橋式起重機主鉤上串掛1臺20t手拉葫蘆,把轉子吊到主軸外端,調節到安裝地位高度。在已安裝的聯接盤和轉子法蘭間,高下左右部位用4根M30×400mm的臨時螺栓把轉子拉到主軸上,然后安裝外側聯接盤和整個螺栓。
3.8 安裝主電機定子
首先把電機底座盤的中間橫梁拆下,待定子安裝后復位,將定子吊起放在底盤的滑道上,用2臺隨機專用液壓千斤頂將裝備慢慢推移到安裝地位。測量好轉子與定子間的間隙,用力矩扳手緊固螺栓。
3.9 安裝饋電滑環、電機蓋板及冷卻通風體系
饋電滑環與主電機轉子止口定心,螺釘聯接。起吊時用2臺1.5t手拉葫蘆掛在起重機鉤頭上調平安裝。
冷卻通風機由風機、過濾器、方形風道和主電機通風隔板組成。風機用彈性支座安裝在根基上,風道前端與風機柔性銜接,尾部與通風隔板焊接。蓋上主電機蓋板,完美密封裝置。
4 單機裝備試運轉
4.1 注油
注油時先反省油箱。液壓站注入約800L閘用液壓油(HLP46),潤滑站注入約600L潤滑油(ISOVG150)。
4.2 液壓體系空載試運
液壓體系管道及電氣操縱體系已在出廠前試裝,空載試運按下列步驟進行:
(1)反省所有電氣的接線是否準確。電氣操縱柜的功效轉換開關應處于試驗地位,并注意與要試運的Ⅰ號或Ⅱ號液壓站的機械轉換裝置相對應。
(2)反省體系中的閥件是否處于工作地位。
(3)啟動油泵電機,判斷其準確的旋轉方向。
(4)排放體系管路內的空氣,將其充溢液壓油并檢漏。
(5)反省蓄能器內氮氣壓力,如低于1MPa,則充分氮氣。
(6)關閉去蓄能器的閥門,對管道及操縱機構進行壓力和滲漏實驗,光陰約15min,使用1.3倍工作壓力。
(7)核定各壓力閥和壓力、溫度繼電器的整定值。
(8)轉換Ⅰ號、Ⅱ號液壓站的操縱開關,進行全體工作狀況的試運,光陰為4h。
4.3 潤滑體系試運
(1)反省各閥件銜接及電氣接線是否完好。
(2)啟動油泵電機,判斷其準確的轉向。
(3)油泵排油10min后,開端調節重要壓力閥,對潤滑體系進行壓力和滲漏實驗,光陰約15min,使用1.3倍工作壓力。
(4)使各種閥門處于工作地位,調節流量操縱閥和壓力繼電器及溫度繼電器。
(5)全體潤滑體系運轉4h。
4.4 冷卻通風機試運
(1)反省通風道。
(2)風機軸承加注潤滑脂。
(3)啟動電機,判斷準確轉向后,運轉4h。
(4)反省電機、風機軸承溫升情形。
4.5 晉升機無負載試運、車繩槽
(1)潤滑體系、制動體系、冷卻風機進入工作狀況。
(2)啟動主電機,判斷準確旋轉方向。
(3)正、反轉各4h,反省軸承溫升。
(4)摩擦輪繩槽底直徑的測量,參考基準滾筒輪緣或主軸,用測控相對標高的方式進行。
(5)導向輪車繩槽,在晉升機掛繩后,空載試運時進行。導向輪繩槽底直徑測控方式同上。
4.6 電氣調試
調試前,對變壓器進行抽芯反省和絕緣實驗。對井下裝載定量測量體系、鋼絲繩張力測量體系、罐籠電話體系、操縱監測及信號體系辨別調試,為放繩掛箕斗建立條件。
5 帶煤試運,先半載,后重載,確保到達設計請求
該晉升機于1996-02-03開端進行安裝,1996-03-20井塔裝備安裝收場。安裝試運后,從1996-07-01~1996-08-16正常運行,比盤算提前44d。
在安裝施工歷程中,開展了QC運動,組織由施工技能人員、質量反省員、測量員、工區主任、班組長組成的質量反省小組,對施工歷程中的各環節嚴峻跟蹤監控。對有擰緊力矩請求的首要螺栓,逐一編號,賭咒實際擰緊力矩數據。
主軸軸心線在程度面內的地位度公差尺度為2mm,實際偏差0.8mm。主軸軸心線與設計中心線的垂直度公差尺度為0.5‰,實際到達0.3‰。主軸的程度度公差尺度為0.1‰,實際到達0.04‰。安裝精度超過德國尺度。該安裝施工計劃經濟合理,技能先進,有必定的推廣利用價值。
